Shrnutí pro manažery
Středně velký výrobce krmiv pro prasata v Dolním Sasku v Německu, regionu produkujícím přibližně 30 % krmiva pro prasata v zemi, uvedl do provozu začátkem roku 2025 peletovací mlýn SZLH508 s prstencovou lisovací hlavicí od společnosti Hongyang Machinery v rámci modernizace výrobní linky. Po osmi měsících nepřetržitého provozu si mlýn udržel výkon 10 metrických tun za hodinu (TPH) s indexem trvanlivosti pelet (PDI) trvale přesahujícím 96 %, zatímco spotřeba energie se ve srovnání s předchozím systémem s plochými lisovacími hlavami snížila o 12 %. Tato případová studie dokumentuje kritéria výběru, proces instalace a údaje o výkonu z prvních 240 dnů provozu a nabízí referenční bod pro evropské krmné závody, které hodnotí modernizaci technologie prstencových lisovacích hlavic.
1. Kontext odvětví: Německá výroba krmiva pro prasata
Německo je největším producentem prasat v Evropské unii s přibližně 21,2 miliony prasat v zásobách k listopadu 2023 (Statistisches Bundesamt, 2024). Země ročně vyrábí přes 24 milionů tun krmných směsí, z čehož krmivo pro prasata tvoří zhruba 38 % – přibližně 9 milionů tun (FEFAC, 2024). Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko dohromady hostí více než 60 % populace výkrmových prasat v zemi, což z tohoto koridoru činí nejkoncentrovanější zónu spotřeby krmiva pro prasata v Evropě.
Německý sektor krmných směsí funguje v rámci přísných regulačních rámců: nařízení EU o hygieně krmiv (ES č. 183/2005), německé vyhlášky o krmivech (FuttMV) a certifikačního systému QS Qualität und Sicherheit GmbH. Kvalita pelet měřená primárně PDI a procentem jemných částic není pouze komerční preferencí, ale parametrem shody s požadavky na dobré životní podmínky zvířat a kritérii stravitelnosti živin.
Německé krmivářské závody historicky odebíraly peletovací zařízení od domácích i jiných evropských výrobců. Rostoucí kapitálové výdaje a prodloužené dodací lhůty pro peletovací mlýny s prstencovou hlavicí vyrobené v Evropě však přiměly část středně velkých výrobců k vyhodnocení asijských alternativ, které mohou poskytnout srovnatelné výkonnostní ukazatele s kratšími dodacími lhůtami.
2. Profil klienta a provozní výzva
Klient, zde z důvodu zachování důvěrnosti označovaný jako „Betrieb M“, provozuje poblíž Oldenburgu v Dolním Sasku jednolinkový krmný závod na výrobu krmných směsí pro prasata, který obsluhuje 12 smluvních výkrmových farem a tři výkrmové provozy v okruhu 60 kilometrů. Roční produkce před modernizací činila přibližně 28 000 tun, pokrývajících šest průměrů pelet (2,5 mm až 4,5 mm) ve čtyřech typech receptur: startovací, růstová, výkrmová a kojící prasnice.
Před rokem 2025 provozovala společnost Betrieb M dva souběžné peletovací mlýny s plochým lisováním, každý s výkonem 5 TPH, ale zřídka dosahoval trvalé produkce vyšší než 4,2 TPH. Hlavními problémy byly:
1. Nestabilita výstupuPropustnost kolísala v průběhu směn o ±18 % v důsledku postupujícího opotřebení matrice, což vyžadovalo, aby operátoři často upravovali vstřikování páry do kondicionéru a rychlost podavače. Interní audit ve 3. čtvrtletí 2024 zaznamenal 62 neplánovaných prostojů během 90 dnů, z nichž 41 bylo způsobeno zablokováním peletovacího mlýna nebo přetížením motoru.
2. Nekonzistentní kvalita peletHodnoty PDI měřené pomocí testeru Holmen NHP100 dle normy ISO 17830 dosáhly v průměru 92,3 % u 3,5mm výkrmových pelet, což je méně než doporučení QS ve výši 95 % pro krmivo pro prasata. Výživový specialista mlýna uvedl, že obsah jemných částic v zásobníku farmy činil v průměru 4,8 %, což vedlo k pozorovanému třídění krmiva u rostoucích prasat a ke zvýšení konverzního poměru krmiva (FCR) o 1,7 % ve srovnání se vzorky pelet testovanými přímo u brány mlýna.
3. Energetická náročnostKonfigurace s plochým lisovacím zařízením spotřebovala 18,2 kWh na tunu granulovaného krmiva (měřeno u hlavního hnacího motoru), což vedení považovalo za 10–15 % nad průměrnou hodnotou v oboru pro systémy s prstencovými lisovacími zařízeními s ekvivalentní kapacitou (údaje o referenčních hodnotách výroby krmných směsí FEFAC, 2023).
4. Režijní náklady na údržbuCykly výměny nástrojů a válečků činily v průměru 800–1 000 provozních hodin, což odpovídá přibližně 10 výměnám nástrojů ročně na jeden válcovací lis. Každá výměna vyžadovala 3,5–4 hodiny prostojů pro chlazení, demontáž, výměnu a rekalibraci.
3. Výběr vybavení a technické zdůvodnění
Společnost Betrieb M v polovině roku 2024 vystavila žádost o cenovou nabídku (RFQ) šesti dodavatelům zařízení, z nichž tři byli evropskými a tři byli asijskými. Hodnotící kritéria byla vážena takto: trvalá produkce (30 %), konzistentní kvalita pelet (25 %), energetická účinnost (20 %), celkové náklady na vlastnictví (15 %) a harmonogram dodání/uvedení do provozu (10 %).
Stroj SZLH(HYPM)508 od společnosti Hongyang Machinery byl vybrán po srovnávacím testu provedeném v demonstračním závodě Hongyang v Changzhou v září 2024, kam společnost Betrieb M dodala tři tuny vlastního granulačního přípravku (na bázi kukuřično-sójové moučky, 14,7 % hrubého proteinu, 3,9 % hrubé vlákniny) pro testovací peletování. Stroj SZLH(HYPM)508 dosáhl:
- Průměrný výkon: 10,3 TPH za 4 hodiny nepřetržitého provozu (lisovací hlava: 4,0 mm, efektivní tloušťka 70/70 mm, kompresní poměr 1:8,5)
- PDI: 97,1 % (Holmen NHP100, 60sekundový test)
- Měrná spotřeba energie: 15,6 kWh/tuna u hlavního pohonu
SZLH(HYPM)508 je peletovací mlýn s řemenovým pohonem a vnitřním průměrem matrice 508 mm, hlavním motorem o výkonu 160 kW a dvojitým motorem s nuceným podavačem. Mezi jeho klíčové odlišnosti patřil kondicionér z nerezové oceli s retenční délkou 2,5 metru, který poskytoval dobu kondicionování 45–90 sekund (nastavitelnou pomocí úhlu lopatky), pneumatický zvedací systém matrice umožňující výměnu matrice jedním operátorem za méně než 40 minut a automatický mazací systém s programovatelnými intervaly mazání synchronizovanými s provozními hodinami a hmotností.
Celkové instalované řešení sestávalo z: peletovacího mlýna s prstencovou lisovací hlavicí SZLH(HYPM)508, dvouhřídelového lopatkového kondicionéru HYSC-3.0, nuceného podavače HY-FD2000 a integrovaného řídicího panelu PLC s komunikací Modbus TCP se stávajícím systémem SCADA závodu. Instalace byla dokončena v únoru 2025 během plánovaného 5denního intervalu údržby, kdy společnost Hongyang vyslala dva techniky pro uvedení do provozu, aby provedli dohled na místě, seřízení a zátěžové zkoušky.
4. Provozní výsledky: leden–srpen 2025
Po fázi uvádění do provozu (prvních 30 dní, kdy se propustnost postupně zvyšovala z 6 na 10 TPH) shromáždilo oddělení zajištění kvality společnosti Betrieb M údaje o produkci za následujících sedm měsíců (březen–září 2025). Následující tabulka shrnuje klíčové ukazatele výkonnosti:
| Parametr | Předupgrade (plochý držák) | SZLH508 (březen-září 2025) | Přeměna |
|---|---|---|---|
| Trvalá propustnost | 4,2 TPH (na mlýn) | 9,8 TPH (jednotlivý mlýn) | +17 % oproti 2× teoretické ploché matrice |
| Index trvanlivosti pelet (3,5 mm) | 92,3 % (průměr) | 96,4 % (průměr) | +4,1 procentního bodu |
| Pokuty při dodání na farmu (4,8 % (prům.) 2,1 % (prům.) -56 % | |||
| Spotřeba energie (kWh/t) | 18,2 (na mil) | 15.4 | -15,4 % |
| Neplánované prostoje (události/měsíc) | 13,7 | 2.1 | -85 % |
| Životnost matrice (provozní hodiny) | 800–1 000 | 1 600+ (probíhá) | +60% minimálně |
Z pohledu nutričního specialisty bylo nejvýznamnějším zlepšením prudké snížení jemných částic v místě spotřeby. Interní studie společnosti Betrieb M na stáji pro 400 kusů (25-60 kg tělesné hmotnosti, období 42 dnů) vykázala konzumní konzumní výkon (FCR) 2,38 u pelet vyrobených s použitím SZLH508, ve srovnání s 2,44 u předchozího zdroje pelet, což představuje zlepšení o 2,5 %. I když nutriční specialista uznává, že FCR na farmě ovlivňuje více proměnných, připisuje měřitelnou část tohoto zisku sníženému plýtvání krmivem při třídění.
Úspora energie ve výši 2,8 kWh na tunu vynásobená roční produkcí přibližně 28 000 tun přinesla odhadovanou roční úsporu 78 400 kWh, což odpovídá zhruba 31 tunám CO2 při emisním faktoru německé elektrické sítě pro rok 2024, který činí 0,395 kg CO2/kWh (Umweltbundesamt, 2024). Při průmyslové sazbě elektřiny v Dolním Sasku přibližně 0,18 €/kWh to představuje přímé snížení nákladů o více než 14 000 € ročně.
5. Zkušenosti operátora a zpětná vazba ohledně údržby
Vedoucí údržby společnosti Betrieb M oznámil, že pneumatický systém zvedání nástrojů zkrátil dobu výměny nástroje z předchozích 3,5–4 hodin na přibližně 35–45 minut, a to s jedním operátorem a jedním asistentem. Automatický mazací systém eliminoval denní mazací plán s osmi manuálními body na stroj a nahradil jej kontrolou kazet každé dva týdny.
Vedoucí závodu poznamenal, že integrace Modbus TCP se systémem SCADA poskytuje přehled o proudu motoru, teplotách ložisek, tlaku páry kondicionéru a teplotě matrice v reálném čase, které byly dříve monitorovány pouze pravidelnými manuálními odečty. Tento datový tok umožnil týmu QA korelovat kolísání kvality pelet se specifickými odchylkami procesu, čímž se zkrátila doba analýzy hlavních příčin incidentů s kvalitou z přibližně dvou hodin na 15 minut.
Byly identifikovány dvě oblasti pro budoucí zlepšení: zaprvé, klient požadoval variantu pohonu s přímou spojkou (místo řemenového pohonu) pro potenciální rozšíření druhé linky s odvoláním na vnímané marginální zvýšení efektivity u řemenového převodu; zadruhé, jazyk rozhraní operátora byl původně nastaven na mandarínštinu, což vyžadovalo, aby vzdálená podpora společnosti Hongyang přepnula do angličtiny. Společnost Hongyang od té doby aktualizovala firmware HMI tak, aby pro evropské nasazení používala jako výchozí nastavení angličtinu.
6. Závěr
Nasazení zařízení Betrieb M dokazuje, že moderní peletovací mlýn s prstencovou hlavicí od asijského výrobce může splňovat požadavky na kapacitu, kvalitu pelet a spolehlivost německé výroby krmných směsí, pokud je zařízení správně specifikováno pro danou recepturu a provozní kontext. Mezi klíčové faktory úspěchu patřilo zkušební peletování před nákupem s vlastním vstupním materiálem klienta, důkladná podpora uvedení do provozu na místě a architektura PLC kompatibilní se stávající automatizací závodu.
Pro středně velké evropské krmivářské závody, které čelí kapacitním omezením nebo stárnoucím peletovacím zařízením, představuje řada HYPM od společnosti Hongyang nákladově efektivní cestu k modernizaci s dokumentovanými údaji o výkonnosti, které jsou nyní k dispozici z německého referenčního pracoviště. Zde prezentovaný 8měsíční soubor dat, i když je ve srovnání s víceletým hodnocením omezený, pokrývá dostatek provozních hodin, aby poskytl smysluplný výchozí bod pro stabilitu PDI, spotřebu energie a zátěž údržby.
Společnost Hongyang Machinery nadále shromažďuje provozní data z tohoto zařízení ve čtvrtletních intervalech a bude zveřejňovat aktualizované poznatky, jakmile zařízení bude mít další roky provozu.
Čas zveřejnění: 8. června 2026










